ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ.

 

6.1 Число часов использования установленной мощности:

а) электрической (турбинное отделение:)

 
Давление 37 ата    
Давление 90 ата
По ТЭЦ

 

б) тепловой (котельное отделение)

 
Давление 37 ата
Давление 90 ата
По ТЭЦ

6.2 Динамика технико-экономических показателей по месяцам 2011 года.

 

    Месяцы Удельный расход топлива Удельный расход эл.энергии на собственные нужды
На отпущенный кВт.ч На отпущенную Гкал На выработку эл.энергии, % На отпуск тепла кВт.ч/Гкал
Январь 153,2 166,32 2,51 36,18
Февраль 152,8 166,14 2,43 32,42
Март 153,5 163,48 2,73 38,01
Апрель 153,1 165,92 3,07 44,22
Май 158,8 167,55 3,39 33,86
Июнь 161,6 170,97 3,94 39,17
Июль 162,6 169,84 3,79 31,29
Август 163,2 178,34 3,95 40,43
Сентябрь 157,1 165,50 3,45 36,24
Октябрь 152,2 166,25 3,16 40,89
Ноябрь 151,5 165,41 2,94 41,60
Декабрь 153,1 166,64 2,64 35,69

 

Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию в 2011году составил 154,3г/кВт.ч против 154,7г/ кВт.ч в 2010 году .

Удельный расход топлива на отпущенную теплоэнергию в 2011году составил 166,68кг/Гкал против 167,29кг/Гкал в 2010 году .

Нормативные удельные расходы топлива в 2010 году на отпуск электро- и теплоэнергии составили соответственно 154,3 г/кВт.ч и 166,68кг/Гкал .

Снижение удельных расходов топлива на отпущенную тепло- и электроэнергию в 2011году на 0,64кг/Гкал и 0,4г/кВт.ч относительно 2010 года обусловлено:

- увеличением КПД брутто 2-й очереди (на 0,44%) за счет снижения температуры уходящих газов на 12оС при снижении температуры питательной воды на 28оС ( отключение ПВД турбин) и уменьшения количества пусков котлов( на 2пуска).

- снижением отпуска тепла на 9847Гкал от 1оч., отпускающей только редуцированный пар и имеющей более высокие удельные расходы топлива.

- увеличением разницы между сменным (закрытым) и суточным (фактически потребленном) расходом газа на194тут.(0,27кг/Гкал).

Удельные расходы электроэнергии на собственные нужды на производство электроэнергии и теплоэнергии в 2011году составили 2,93% и 37,25кВт.ч/Гкал, в 2010году соответственно –2,74% и 36,41кВт.ч/Гкал.

Нормативные дельные расходы электроэнергии на собственные нужды составили 2,93% и 37,25кВт.ч/Гкал.

Увеличение расхода электроэнергии на собственные нужды на отпуск электрической энергии на 0,19% обусловлено:

- увеличением доли отнесения расхода электроэнергии циркуляционными насосами на выработку электроэнергии в связи с уточнение порядка распределения речной воды по составляющим: охлаждения оборудования и разбавления стоков ХВО с отнесением воды и электроэнергии в первую очередь на охлаждение оборудования, а на разбавление стоков ХВО как повторное использование.

 

Увеличение расхода электроэнергии на собственные нужды на отпуск тепловой энергии на 0,84кВт.ч/Гкал обусловлено:

- снижением объема отпуска теплоэнергии на 31,084тыс.Гкал(4,2%);

- увеличением расхода электроэнергии по сетевым насосам на 1224,312тыс.кВт.ч (увеличение циркуляции теплосети в среднем по году на 178т/ч(4,4%) при снижении отпуска тепла с горячей водой на 8,883тысГкал(6,3%)) при снижении расхода электроэнергии на ТДМ котлов на 450тыс.кВтч( в т.ч.100тыс.кВт.ч по ТДМ ст.№3 в связи с установкой регулируемых электроприводов) и на 304тыс.кВт.ч по насосам ХОВ КТЦ в связи с установкой насоса меньшей производительности.

 

6.5. В 2011 году выполнен ряд мероприятий по повышению надежности работы оборудования, повышению эффективности топливоиспользования, улучшению условий труда, улучшению состояния взрывопожаробезопасности, по охране окружающей среды.

 

Основные из них:

 

Замена турбоагрегата ст.№2 на новый ПТ-40/50-8,8/1,0 с увеличением мощности на 5МВт
Замена трансформатора связи ст.№2 31,5МВА на новый 40МВА ТДН/40000/110У1
Установка частотно-регулируемых приводов на вентиляторах (2х250 кВт) и дымососах(2х315кВт) к/а ст.№3 БКЗ-160-100.
Установка насоса ХОВ ст.№3 меньшей производительности в КТЦ.
Ремонт котлов ст.№1 Штейнмюллер(капитальный) и ст.№5 БКЗ-160-100(средний)
Ремонт выводов тепловых сетей по эстакаде(участок трубопровода обратной сетевой воды т/м «Западная»)
Замена прожекторов с лампами накаливания на прожектора с галогеновыми лампами на постах охраны
Замена физически и морально устаревших в/ч постов
Замена физически изношенных приборов для отыскания мест повреждения на ВЛ 110 кВ
Замена бункера циклона для сбора древесных отходов на устройства местного отсоса стружки от деревообрабатывающих станков в столярной мастерской РСЦ
Очистка от донных отложений, градуировка подземного приемного мазутного резервуара ст. № 1
Ремонт тепловой изоляции подогревателей мазута после проведения внутреннего осмотра и гидроиспытаний.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ РАБОТА


В 2011 году рационализаторами Витебской ТЭЦ подано 21 рацпредложение,
внедрено- 20 в.ч. 2 - из поданных в 2010г., отклонено – 3.
Суммарный годовой экономический эффект от внедренных рацпредложений составил 9 млн. рублей.
Количество рационализаторов – 24.

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

 

Всего за 2011 год повысили квалификацию, прошли подготовку, переподготовку, обучились на курсах целевого назначения 165 человек. Из них:
• повысили квалификацию 17 руководителей и специалистов, 19 рабочих;
• переподготовлено 2 рабочих , 2 руководителя, 1 специалист;
• прошли обучение на краткосрочных курсах, курсах целевого назначения и семинарах 74 руководителя и специалиста , 35 рабочих;
• обучаются в высших и средних специальных учебных заведениях 15 чел.

Производственно-экономической учёбой на предприятии охвачено 311 человек (99 руководителей и специалистов, 212 рабочий). Занятия проводили руководители и специалисты цехов и отделов, согласно утверждённым программам и графикам обучения.

.

6.8. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА

6.8.1 Схема обессоливания для питания котлов высокого и среднего давления: коагуляция воды в осветлителях сернокислым алюминием с добавлением полиакриламида или флокулянта (имп.), фильтрация коагулированной воды на механических фильтрах, последовательное водород-катионирование на фильтрах 1 и 2 ступени, декарбонизация и одноступенчатое анионирование, аминирование.

6.8.2 Схема подпитки теплосети: коагуляция воды в осветлителях сернокислым алюминием с добавлением полиакриламида или флокулянта (имп.), фильтрация коагулированной воды на механических фильтрах, последовательное водород-натрий –катионирование, декарбонизация, подщелачивание или аминирование декарбонизированной воды.

6.8.3. Схема очистки производственного конденсата: охлаждение конденсата на поверхностных теплообменниках, очистка на угольных фильтрах и натрий- катионирование, аминирование.

6.8.4. Количество исходной воды для приготовления добавочной воды для подпитки котлов и теплосети в 2011г. составило 594987т, включая расход воды на собственные нужды химводоочистки.

 

Качество исходной воды за 2011г.:

-взвешенные в-ва 4,7 мг/л
-сухой остаток 149,6 мг/л
-нефтепродукты 0,01 мг/л
-сульфаты 25,3 мг/л
-хлориды 6,5 мг/л
-рН 7,7  
-БПК5 0,51 мг/л

 

6.8.5. Количество выработанной воды в 2011г. составило:

- обессоленной, всего – 172902т,

- декарбонизированной, всего – 342144т

 

6.8.6 Расход основных реагентов в 2011году:

 

100 % соды каустической для приготовления обессоленной воды - 75,72 т
100 % соды каустической для приготовления декарбонизированной воды - 3,52 т
100 % серной кислоты на приготовление обессоленной воды - 79,9 т
100 % поваренной соли на приготовление обессоленной воды - 1,8  
100 % поваренной соли на приготовление декарбонизированной воды - 114,38 т
100 % поваренной соли на очистку производственного конденсата - 1,5 т

 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

7.1. В соответствии с графиком приказом РУП Витебскэнерго N1 от 03.01.2011г. установлены следующие сроки капитальных и средних ремонтов основного оборудования.

 

 

№ п/п Наименование Вид ремонта Сроки выполнения Кол-во дней Исполнитель
Котел Штейнмюллер ст.№1 Капитальный 01.02.2011 г.- 27.03.2011 г. «БЭРН» «ЭТИ»
Котел БКЗ-160-100 ст,№5 Средний 18.07.2011 г.- 30.09.2011.г.   «БЭРН» «ЭТИ»

 

Фактически:

Капитальный ремонт котла Штейнмюллер ст.№1 выполнен с 01.02.2011 г.по 27.03.2011 г. за 54 дня. Cрок ремонта не продлевался

Средний ремонт котла БКЗ 160-100 ст.№5 выполнен с 18.07.2011 года по 22.09.2011г.

за 65 дней.

Снижения рабочей мощности из-за ремонтов к/а ст. №№1 и5 не было.

 

Период работы оборудования между ремонтами составил:

- для котла БКЗ- 160-100 ст.№5 - 2 года 2 мес.20 дней.

- для котла Штейнмюллер ст.№1 - 2 года 11 месяцев 17 дней

 

Среднегодовая численность персонала подрядных организаций за 2011 год составила человек.

 

ОАО «БЭРН»
ЗАО «Энерготеплоизоляция»
ОАО «ЦЭМ» 1,7
ЗАО «Белспецэнерго» 0,8
ОАО «Белкотлоочистка» 0,8
ОАО «Белэнергоавтоматика» 1,6
Прочие 0,3
Всего 23,2

 

Общие затраты на ремонт оборудования, зданий и сооружений, подрядным способом составили

2 662 377 273 рубля,в том числе:

 

 

№ п/п Наименование подрядных организаций Фактические затраты, рублей
ОАО «БЭРН»
ЗАО «Энерготеплоизоляция»
ЗАО «Белспецэнерго»
СОАО «Энерготехпром»
ОАО «Белкотлоочистка»
6. ОАО «Белэнергоавтоматика»
7. ОАО «ЦЭМ»

 

№ п/п Наименование подрядных организаций Фактические затраты, рублей
Филиал РУП «Витебскэнерго» ВЭСР
Филиал РУП «Витебскэнерго» Новополоцкая ТЭЦ
Филиал РУП «Витебскэнерго» Витебские электросети
11. Прочие
Корректировка по воде -81015716
  Всего ремонт подряд
Всего ПНР
Всего хозспособ
Итого ремфонд 2 662 377 273

7.2.Оцена качества проведения ремонта котлов:

7.2.1. Котел БКЗ-160-100 ст. №5- средний ремонт. Оценка качества работ – хорошо.

Котел устойчиво несет нагрузку. Присосы воздуха : в конвективную шахту ниже

нормативных на 2,5%, в топку при номинальной загрузке выше нормативных на19,4 %,

КПД брутто выше нормативного на 0,02%.

В объеме типового ремонта выполнено:

-Ремонт барабана -Ремонт экранов -Ремонт пароперегревателя -Ремонт водяного экономайзера -Ремонт горелок -Ремонт воздухоподогревателя -Ремонт газовоздуховодов -Ремонт обшивки топки -Ремонт трубопроводов -Контроль металла

7.2.2. Котел Штейнмюллер ст.№1 – капитальный ремонт. Оценка качества работ – хорошо.

Котел устойчиво несет нагрузку. Присосы воздуха: в конвективную шахту ниже нормативных на 9,4%, в топку при номинальной загрузке выше нормативных на 0,6%,

КПД брутто выше нормативного на 0,78 %.

В объеме типового ремонта выполнено:

- Ремонт барабана

- Ремонт экранов

- Ремонт пароперегревателя

- Ремонт водяного экономайзера

- Ремонт горелок с заменой

- Ремонт воздухоперегревателя

- Ремонт газовоздухопроводов, гарнитуры, шиберов

- Ремонт обшивки топки

- Ремонт трубопроводов

- Контроль металла

 

7.3 Ремонт зданий и сооружений выполнен полностью в объеме годовой программы.

 

7.4. Получены следующие запасные части к оборудованию:

-форсунка пароводяная 1415-100/50-ф;

-запасные части к насосному оборудованию;

-запасные части к клапанам ЗАО НПФ «АТЭК»

 

Не получены запасные части:

- Шток клапана стопорного к т/а ст. №3,

- Амортизатор к т/а ст. №3,

- Фильтрующая кассета Filterelement 159х178 МС-1Art 1946160

7.6 Техническое перевооружение и реконструкция:

В 2011 году в объеме капстроительства, техперевооружения, реконструкции освоено 160 009 млн. руб., из них СМР составили - 27 780,43 млн. руб., в т.ч. по объектам:

 

№ п/п Наименование объекта Ввод Освоено
КВ (млн. руб.) в т.чСМР (млн. руб.)
1. Витебская ТЭЦ. Котлоагрегат БКЗ-160-100 ст.№3 Установка регулируемых электроприводов на тягодутьевых механизмах Апрель 2011г. 1 394,74 285,13
2. Тепломагистраль от Витебской ТЭЦ в микрорайон «Лучеса» с закольцовкой с Южной тепломагистралью в районе ТК-19Л и с Центральной тепломагистралью в районе ТК-11Ц. 1-я очередь (участок по территории ВТЭЦ). (переходящее с 2010г.) май 2011г. 6 097,06 5 029,3
3. Реконструкция выводов тепловых сетей с установкой гидрозатвора по ул. М.Горького (переходящее с 2010г.) сентябрь 2011г. 501,07 208,6
4. Витебская ТЭЦ. «Замена турбоагрегата ст. №2» декабрь 2011г. 145 697,2 22 257,4
Проектные работы   276,0 -

План выполнен на 100%

 

АВАРИЙНОСТЬ

В 2011 году в цехах и подразделениях проведена значительная работа по повышению надёжности и отсутствию аварийности в работе оборудования, благодаря чему на ТЭЦ аварий и отказов не было.